胡慈丹 胡昆岭 开封市电业局
摘 要:就现场实际,对遥信误报产生的多种原因提出了见解和改进建议。
关键词:遥信 误报
遥信误报是电网调度自动化工作者普遍遇到的难以解决的问题,随着自动化技术和设备的发展,特别是综合自动化的普及,遥信量成倍猛增,每个分站遥信量由数十增至数百,这个问题就愈加突出。遥信误报小到预告信号,大到事故信号,开关跳闸,保护动作,均可“无中生有”,有时偶发,有时频繁,冲淡了调度员对正确信号的警觉,这种“狼来了”现象,影响了调度自动化的可信度,是非常有害的,多少专业工作者、开发人员,想出了许多办法,一定程度上解决了一些问题,但迄今未有完善的方案,究其原因笔者认为主要有两个:其一,多因性,包括还没有摸到的原因;其二,一部分来自设备,一部分来自现场,非哪一方面的人员能够全面解决。本文就本单位现场实际谈一下浅见。
1.1接点抖动:
信号是真的,但报出一连串“断、合”信号,防抖的办法一般是加防抖延时,接点抖动间隔多在数十毫秒至上百毫秒,延时设置可选数十至数百毫秒,效果明显,但弊病有两点:
其一,分站远动终端厂家、型号不同,设置延时不同,影响了系统性事故站间顺序的准确性;
其二,防抖延时设置过长,丢失开关跳闸又重合的信息。重合闸延时0.5秒,开关合闸行程时间约0.15秒,当防抖延时设置超过0.6秒,就可能丢失信息。我们有丢失信息的记录,但没有证实是否这个原因。
1.2 接点接触不良:
接点接触不良会造成信号不时连发,一般是合变分,这在过去采用的遥信直流电源电压低有点关系,过去有采用12V的,后又改为24V的。综自对开关采用双对相反接点进行判断,可以发现和提示错误,但不可能作到非开关遥信都用双接点。
1.3 接点绝缘不好:
综自当将遥信电压提高到220V时,接触不良现象得以解决,但接点脏、绝缘不好的现象便突出出来,因遥信多用光隔启动,其启动电流仅数毫安,所以绝缘降低到一定程度时,能够启动。同时,采用变电站公用直流系统做遥信电源,当变电站直流回路工作或冲击时,电压变动引起闭合回路电流变化,也会使遥信变化,启动报警。
1.4 强电磁干扰:
遥信电缆往往很长,遥信启动电流又小,在强电磁干扰下,可能会启动。
1.5 传动实验:
这也是真信号,但开关是在检修状态下作的,有的电业局用开关两侧刀闸信号进行判断,很好,目前我局已有部分220KV变电站的110KV以上刀闸和部分综自变电站的全部刀闸具有遥信,但尚未利用来作为开关运行或是检修的判据,另外所有无辅助接点刀闸加辅助接点工作量很大。
信号源误报的几率也很高,变电站值班人员一看信号不对就认为是远动的事,实际一查,信号源中有此信号,有的是接点确实错误变化位置的,也有的是智能信号源(如微机保护、直流监控等)的软件或硬件出问题的。
2.1 选择合适的专用遥信电源电压:
前边将电压过高过低的弊病讲了,笔者认为,选用直流60V 较为合适,这是共电式电话局长期沿用的电压,也是早期继电器式远动装置如SF-58所用电压,当时远动使用良好,受接点不良、绝缘不好或强电磁干扰的影响是很小的。
2.2 加大遥信启动电流:
用光隔体现了继电器所不具有的无触点的优点,但启动电流较小,仅数毫安,过去遥信继电器启动电流约20~30mA,不易受干扰。
2.3 采用屏蔽双绞线电缆:
现在遥信一般采用控制电缆,而且多不加屏蔽,最好用带屏蔽的双绞线电缆。
2.4 压缩遥信信息:
现在每个分站遥信多达数百个,为全面监控变电站运行提供了方便,但那是以变电站或集控站值班人员为使用对象的,调度员所需要的仅开关位置及重要保护共数十个而已,所以向调度转发的遥信要根据规定或需要尽量减少,以减少对调度员的压力。当然,变电值班人员看到错误遥信也会向调度员汇报,因此,解决误报的其它措施仍要加强。
2.5 普遍安装刀闸遥信,正确判断事故:
工作量很大,但起码目前已有刀闸遥信的要利用起来。
2.6 处理信号源误报:
这里既有软件问题,也有硬件问题,一般多应由厂家解决。
2.7 停电的设备封锁遥信:
经验证明,有很多错误遥信是停电的设备报出的,但如何封锁比较困难,取用刀闸遥信作为判据比较有效,没有刀闸遥信的就要靠人工了,但如果在现场关掉遥信电源,则所有遥信变为“0”电平,也会造成错误,如果让调度员在屏幕上封锁,又加大了调度员的负担,同时如果忘了及时解锁,又会漏报遥信。
2.8 主站软件改善:
对于频繁误报的重复遥信,告警窗口不重复显示,而另设固定窗口,只显示一条信息和最新时间,且音响不响,直到超过一定时间不报后,自动解除,这可以减少对调度员的压力。
2.9解决接点防抖,应适当设置延时,同时也可防止浪涌干扰,并做到各分站延时参数统一。
2.10 加强维修:
发现遥信误报,要及时检查处理。