110kV中华站是位于衡水市西北郊的一座市区变电站,安装有2×31.5MW的主变,担负着市内冀衡集团工业用户的用电负荷。为了保证对工业用户的可靠供电,中华站采用双电源供电,正常方式两路电源线路一主一备(接线方式如下图),182开关运行,184开关热备用,在中华站110KV母线安装了电磁型继电器组成的进线开关备用电源自投装置。备自投的动作条件是检110KV母线失压后经延时(躲过前铺站147开关的三相重合闸时间:1.8S)后,跳开电源进线182开关,合上备用
电源进线184开关。
2005年初,随着新冀热电厂2×12MW的热电机组在中华站10KV母线并网发电,我们对前铺站的147开关、马庄站的164开关的重合闸采用检线路无压重合,中华站#1、2变的110KV侧中性点采用间隙接地的方式。由于中华站的182、184开关在设计之初便作为负荷开关使用,并未装设保护装置,110KV母线也未装设母差保护,即使在新冀热电厂接入系统时,也因各种原因未进行改造、完善,因此,当110KV系统发生故障时,中华站侧只能依靠电厂联络线的低压、低频解列保护或#1、2主变的间隙保护或备自投的低电压跳闸切除故障。
由于中华站的备自投起动条件只判110KV母线失压,并没有防止TV断线的闭锁措施,因此为了避免备自投装置的误动作后造成热电厂机组的非同期并网,有必要对备自投的跳闸回路进行改造;另外,前铺站147开关的重合闸采用检线路B相无压的方式,假设110KV前中线B相接地故障,将可能发生热电厂未解列时,147开关重合,也会对热电厂的机组产生冲击,因此有必要对备自投的跳闸时间进行重新整定。
(1)前铺站147开关的重合闸时间由1.0S改为3.0S,即当110KV主供电源线路发生故障时,不考虑147开关再带中华站的负荷,而是通过中华站备自投的动作,将中华站切至马庄站供电。这样,中华站备自投的低电压跳闸时间不应再按躲147开关的三相重合闸时间整定,时间应缩短;其次,备自投的跳
电源进线182开关的动作时间、合184开关的时间之和应大于两条热电厂联络线577、594开关的低压、低频解列保护的动作的时间(1.0 S)。
(2)备自投的低电压跳闸回路增设联跳热电厂联络线577、594开关的回路,即低电压先跳开电厂联络线577、594开关,再经短时限跳开电源进线182开关,以确保备用
电源184开关合闸时热电厂已可靠解列。
我们将上述改进方案实施以后,经过了一次事故的考验,取得了预期的效果,保障了中华站电气设备及新冀热电厂机组的安全运行。
收稿日期:2008年9月22日